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數控加工中(zhōng)心參考(kǎo)點漂移引起交(jiāo)換工作台故障

發布時間:2015-07-02 09:13:25人氣:
       本文主要介紹數控加工(gōng)中心參考點漂移引起的(de)交換工作台故障 ,我們(men)都知道參考(kǎo)點作(zuò)為數控加工中心和工件坐標係(xì)的原始參考點,如果數控加工中心參考點發生漂移,則加工零件的一致性不好,嚴重時可能報廢。所以,當(dāng)發生漂移引起工作台故障時一定要分析其(qí)原因,逐一排查故(gù)障。

  故障現象:在數控加工中心加工過程中,偶爾在交換工作台時發生故(gù)障,其報警內容為“工作台不在交換托盤(pán)上。此(cǐ)時,工作台已經被托盤托起,床身內的工作台由於不在托盤中心,已經傾斜,操作工通常會用手動方式,先將托盤落下,然後再(zài)重新將各軸返參考點,隨後完(wán)成工作台交換。由(yóu)於故障不很頻繁,操(cāo)作工也就沒有報修。一次,操(cāo)作工反映,早上(shàng)開機加(jiā)工零件時,感覺機(jī)床吃刀量變大(dà),並有明顯振動,隨即按下了急停開關,發現零件位於(yú)圓周上的四(sì)個等分(fèn)槽的尺寸已與圖紙(zhǐ)明顯不符,於(yú)是將設(shè)備進行了(le)報修。
  
  故障分析:檢查有關參數設置(zhì)及信號電纜連接。參數設置正常,光柵尺等線性測(cè)量元件及其接口電路未見明顯故障。先減小由參數設置的接近原點(diǎn)速度,重(chóng)試回原點操作,原點不漂移。由於該工件不(bú)是首件加工,排除了程序原因,據操作(zuò)工反映,該工件(jiàn)前一天未加工完成,第二天繼續(xù)加工時出現了故障。聯係到以前(qián)交換工(gōng)作台時發生的故障,基(jī)本(běn)可以判斷是參考點漂移造成的故障。為(wéi)了印證判斷,連續開關機,返(fǎn)參考點並交換工作台,終於在(zài)一次實驗中(zhōng),又發生了床身(shēn)內的工作台由於不在托盤中心而傾斜的故障,並且工(gōng)作台距交換點(diǎn)相差(chà)了12mm,正好為一個螺距,也與報廢工件的誤差相吻合。這就說明了參(cān)考點(diǎn)漂移而導致工作台交換點發生(shēng)了變化。
  
  該數控加工中心返參考點的過(guò)程是,在機(jī)床上安裝一個感(gǎn)應塊及感應開關,當感應塊感應到(dào)感應開關時,伺服電機減速至接近參考點速度(dù)運行(háng)。當(dāng)感應塊離開感應開關後,數控(kòng)係統(tǒng)檢測到的第一個柵點或(huò)電機一轉即為參考點。這種(zhǒng)返參考點的特點是(shì)如果接近原點速度小於某一固定值,則伺服電(diàn)機總是停(tíng)止於同一點,也就是說,在進行(háng)回參考點操作後,數控加工(gōng)中心參考點的保持性好。
  
  處(chù)理(lǐ)過程:當一個減速(sù)信號由硬件輸出後,數(shù)字伺服軟件識別這個信號需要一定時間。因此當減速(sù)撞塊離原點太近時,軟(ruǎn)件有時捕捉(zhuō)不(bú)到原點信號,導致原點漂移。由於該運動(dòng)軸返參考點時有減速過(guò)程,並能(néng)夠(gòu)完成整個過程,故感(gǎn)應開關沒有問題,檢查感應塊時,發現感應塊鬆動,導致參考點發生偏(piān)移,偏(piān)移量正好為一個螺距。緊固好感應塊後,數控加工中心故障排除,再也沒有出現類似故障。

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